采用連硫生產(chǎn)線生產(chǎn)硅橡膠電纜,首先必須確保硅橡膠材料能在擠
橡機中正常擠出,其次硅橡膠材料在機頭中不能先期硫化,第三硅橡膠材
料在硫化管中要能充分硫化。因此,必須考慮擠橡機改造、模具改進、硫
化管改造、材料改進及擠出硫化工藝正確設(shè)定等問題。3.1擠橡機改造因硅
橡膠是柔軟膏體的材料,擠出過程中不需加熱,屬常溫擠出,在擠橡機中
很難建立起正常的壓力,擠出過程中硅橡膠ZR-YVFGPB如皋硅橡膠電纜-亨利電纜材料在料筒中打滑,不能順利
擠出。針對這個問題,本公司對擠橡機進行了技術(shù)改造,在喂料區(qū)增加了
一支側(cè)壓輥,側(cè)壓輥由齒輪帶動,跟隨螺桿一起旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向和螺桿相
反,起到強制喂料的作用。另外,為了防止擠出過程中擠橡機溫度上升,
我們對擠橡機的螺桿和機身及機頭冷卻系統(tǒng)進行了清理,確保擠出過程中
能有一個較好的冷卻效果。3.2模具改進和硫化管改造因硅橡膠材料采用2
,4—二氯過氧化苯甲酰作為硫化劑,在90℃就可以開始硫化,而連硫生產(chǎn)
線采用蒸汽硫化,蒸汽直接接觸模具表面,長時間生產(chǎn)硅橡膠有可能在機
頭內(nèi)硫化,從而導(dǎo)致擠出缺陷。本公司對模具進行改進,通過模具之間的
精密配合減少材料在機頭內(nèi)的名人堂:眾名人帶你感受他們的驅(qū)動人生馬
云任志強李嘉誠柳傳志史玉柱體積,同時對用于擠出硅橡膠的模芯外表面
和模套內(nèi)表面進行拋光處理;在硫化管*節(jié)增加隔套水冷卻,把硫化管
進汽口由上部移到中下部,對機頭??谔庍M行不間斷水冷卻,盡量降低模
具表面的溫度。ZR-YVFGPB如皋硅橡膠電纜-亨利電纜
3.3材料改進硅橡膠料在貯存過程中會產(chǎn)生“結(jié)構(gòu)化"現(xiàn)象
,使膠料變硬,工藝性能變差,物理機械性能下降,判斷硅橡膠料是否結(jié)
構(gòu)化zui簡單的方法是用手摸,如材料發(fā)硬或用手掰下一塊料時,料分離處
呈現(xiàn)一條白線的樣子,則該料已經(jīng)結(jié)構(gòu)化。使用已結(jié)構(gòu)化的硅橡膠料在擠
出過程中產(chǎn)生的熱量會增加,橡料在擠橡機中開始硫化,擠出來的電纜表
面桔皮狀或破皮。消除結(jié)構(gòu)化zui有效的方法是在橡膠混煉加硫加色過程中
適當(dāng)加入一點硅油,研究表明,硅橡膠材料在加入硅
油后,材料的老化性能更好。
3.4正確設(shè)定擠出硫化工藝硅橡膠必須采用冷擠出工藝,擠出過程中機身溫
度不能過高,否則會出現(xiàn)在擠橡機中硫化的現(xiàn)象。我們在擠出過程中嚴(yán)格
控制擠出溫度,采用加大螺桿、機身和機頭水冷卻的方式,控制機身溫度
不超過50℃,確保硅橡膠在機身中不硫化。因采用2,4—二氯過氧化苯甲
酰作為硫化劑在90℃就可以開始硫化,以2.5mm2絕緣線芯擠出為例,我們
把蒸汽壓力設(shè)定在0.6MPa,溫度約在150-155℃,生產(chǎn)線速度設(shè)定10m/min
。3.5其它一些問題在試制過程中我們還遇到其他一些問題,如表面氣泡、
噴霜等缺陷。對于表面氣泡,我們采取材料在開煉機上多打和抽真空擠出
的方式來解決。對于表面噴霜,我們在材料中加入FSJ-01型除霜劑,效果
非常明顯。