公司動態(tài)
電子芯片廠酸堿廢水智能化處理項目試運行中!
閱讀:10 發(fā)布時間:2025-6-6蘇州某電子芯片廠的蝕刻車間里,管道因強(qiáng)酸性廢水腐蝕而滲漏,污水處理站的沉淀池也常被污泥堵塞。該廠每日產(chǎn)生 600 噸含氫氟酸、硝酸的酸性廢水,以及含氫氧化鈉的堿性廢水,原 “酸堿中和 + 沉淀" 工藝僅簡單調(diào)節(jié) pH 值,致使重金屬離子(銅、鎳)無法有效去除,氟化物濃度高達(dá) 35mg/L,遠(yuǎn)超 10mg/L 的排放標(biāo)準(zhǔn)。
5月中下旬我公司技術(shù)團(tuán)隊去到現(xiàn)場后,考察采集水質(zhì)進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn)問題溯源:
1、酸堿調(diào)控失效:不同生產(chǎn)線廢水排放時間與濃度差異大,人工調(diào)節(jié)難以精準(zhǔn)匹配;
2、重金屬絡(luò)合難題:硝酸與銅離子形成穩(wěn)定絡(luò)合物,常規(guī)沉淀法無法破絡(luò);
3、氟化物處理局限:單一石灰沉淀法,無法去除氟硅酸鹽等絡(luò)合態(tài)氟。
根據(jù)以上導(dǎo)致污水處理站失調(diào)的情況,杰魯團(tuán)隊特解決方案:構(gòu)建 “智能調(diào)控 + 分級處理" 系統(tǒng):
1、智能中和:安裝 pH 在線監(jiān)測儀與自動投藥泵,實時調(diào)節(jié)酸堿配比;
2、重金屬靶向去除:采用 “硫化鈉沉淀 + 離子交換樹脂",先破絡(luò)再吸附;
3、氟化物深度凈化:新增 “氯化鈣 - 鋁鹽協(xié)同沉淀 + 活性氧化鋁吸附"。
污染物 | 改造前濃度 | 改造后濃度 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氟化物 | 35mg/L | 8mg/L | ≤10mg/L |
銅離子 | 50mg/L | 0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
鎳離子 | 30mg/L | 0.08mg/L | ≤1.0mg/L |
6月4日-6日,在系統(tǒng)試運行期間,杰魯特技術(shù)團(tuán)隊持續(xù) 72 小時監(jiān)測設(shè)備運行參數(shù),根據(jù)水質(zhì)波動微調(diào)硫化鈉投加量與離子交換樹脂再生周期。針對初期氟化物去除率波動問題,通過調(diào)整氯化鈣與鋁鹽的投加比例,最終使出水氟化物穩(wěn)定在 8mg/L 以下,確保系統(tǒng)在 15 天內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定運行狀態(tài)。