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氮肥高濃度廢水處理優(yōu)化工藝方案規(guī)劃完成!
閱讀:35 發(fā)布時間:2024-7-2919日,我公司派出工程師前往本項目廠區(qū)進(jìn)行考察。
我公司考察了解到本項目公司運(yùn)行中由于尿素廢水、火炬分液罐廢水的COD、氨氮質(zhì)量濃度在1000~2000mg/L,遠(yuǎn)高于污水處理進(jìn)水指標(biāo),這兩股廢水一般先排入事故池,再少量送至調(diào)節(jié)池稀釋,然后進(jìn)入生化反應(yīng)池進(jìn)行處理。但由于尿素每2~3d排水100m3,火炬分液罐每月排水約200m3,加之終端消耗小(約0.5m3/h),導(dǎo)致事故池液位不斷升高??蛻粢笪夜緸槠湓O(shè)計一個合理處理的方案。
26日,客戶抵達(dá)我公司的廠區(qū),我司工程師針對本次廢水的特性,為客戶講解演示了所設(shè)計的處理流程。
為減少尿素向事故池的廢水排放,我公司工程師對各排水點(diǎn)進(jìn)行排查。尿素排放的廢水主要分為3類:含氨廢水、不含氨廢水及含油廢水。改造前這3股廢水通過現(xiàn)場地溝排至現(xiàn)場地下槽,地下槽滿液位后泵送至廠區(qū)事故池。改造后將含氨廢水統(tǒng)一配置管線回收至尿素系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)利用,不含氨廢水作為系統(tǒng)補(bǔ)水,檢修廢水及其他不能回收的含油廢水通過原地溝、地下槽送至廠區(qū)事故池。改造后將尿素主廠房不含氨的蒸汽冷凝液與含氨、含油污水分開回收,實現(xiàn)了清污分流。
28日,設(shè)備正在進(jìn)行收尾工作,預(yù)計31日,設(shè)備出廠發(fā)往項目場地。