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金昌油田廢水處理工程,進展順利!
閱讀:34 發(fā)布時間:2024-7-27金昌某油田在7月14日找到我司,據(jù)了解,目前油田新開工程,在尋覓合適的污水處理承建方,對技術(shù)和設(shè)備要求較高,要求污水處理設(shè)計方案完善,且最終排放污水達到中水回用的標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)油田負責(zé)人邀請,我司工程師張師傅實地收集數(shù)據(jù)信息,設(shè)計切實可行的設(shè)計方案,滿足客戶工程排污需求。
檢測報告指出,油田廢水主要由電脫鹽排水、原油罐切水排水、循環(huán)水排污水、烷基化排水、除鹽水站酸堿中和水等組成。與其他原油加工產(chǎn)生的廢水相比,具有廢水中表面活性劑含量高(使用破乳劑導(dǎo)致)、油質(zhì)量濃度高、鹽質(zhì)量濃度高、環(huán)烷酸質(zhì)量濃度高的特點。
其中技術(shù)難點有:COD高,BOD低,水質(zhì)濃度高,密度大,酸值高;膠質(zhì)含量高,屬于環(huán)烷中間基油質(zhì),處理難度偏高。
根據(jù)我司往期項目經(jīng)驗,以及此次項目處理的特殊性,和客戶商議后,建議采用氣浮法+加藥處理+A/O+MBR的主體工藝。
處理流程如下:
含鹽污水經(jīng)隔油池后進入調(diào)節(jié)罐,在罐內(nèi)設(shè)有浮動環(huán)流收油器,實現(xiàn)污水的第一次除油;調(diào)節(jié)罐出水經(jīng)泵提升至油水分離器,實現(xiàn)懸浮物及大部分浮油去除后,自流至渦凹氣浮,通過與投加的聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)反應(yīng)去除部分乳化油、懸浮物;污水再自流至溶氣氣浮,進入氣浮前投加PAC和PAM,在氣浮池中分散油和懸浮物與微氣泡結(jié)合形成氣浮體,通過刮渣的方式去除;氣浮出水進入A/O生化池,生化池在好氧、厭氧、兼性微生物的作用下,完成炭化、硝化、反硝化反應(yīng),將污水中的有機污染物、氨氨去除;生化出水進入MBR膜池,經(jīng)MBR膜泥水分離后提升至臭氧氧化塔和活性炭塔,通過臭氧進一步氧化污水中的污染物,之后通過活性炭塔吸附,廢水流入監(jiān)控池后加次氯酸鈉外排或回用。
經(jīng)過我司的模擬和預(yù)測,整套流程下來,加上時間上的反應(yīng),實現(xiàn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)-GB31570—2015》所規(guī)定的污水處理排放標(biāo)。
本著對項目的重視性,客戶來我司考察并詳談方案,經(jīng)過和杰魯特深入交流,對我司呈現(xiàn)出完quan信任的態(tài)度,7月22日順利簽約。
目前設(shè)備在制作中……